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揚州中威維修人員排查柴油發(fā)電機(jī)缺缸的過程

作者:中威網(wǎng)絡(luò)部 來源:900KW國三玉柴柴油發(fā)電機(jī) 發(fā)表時間:2020-08-18 18:12:08 查看:
   從維修人員檢查情況看,柴油發(fā)電機(jī)工作中的缺缸現(xiàn)象相當(dāng)普遍,只是根據(jù)機(jī)型、使用條件、工作環(huán)境和維護(hù)保養(yǎng)等的不同而有程度上的差別,缺缸的主要原因如下:
 
   1.噴油器噴霧不正常:噴油器積炭嚴(yán)重,噴孔堵塞,噴油壓力過低,磁性過濾器失效,針閥孔處有裂紋,針閥偶件過度磨損或密封錐面有雜質(zhì)而關(guān)閉不嚴(yán)等,均能造成不燃燒或燃燒不良。若是噴霧質(zhì)量差,當(dāng)機(jī)溫上升后可以轉(zhuǎn)入工作,但往往會形成后燃而引起機(jī)溫過高。
   2.噴油泵不供油:噴油泵分泵不供油或供油量偏少,使柴油發(fā)電機(jī)個別缸不工作,或雖著火燃燒卻放出的熱量極少。柱塞偶件和出油閥隅件嚴(yán)重磨損后供油不足,柱塞相對柱塞套的位置發(fā)生變化,且向減油方向改變。改變柱塞偶件相對位置的原因,一是柱塞套定位螺釘松脫,柱塞套轉(zhuǎn)動一個角度;二是齒圈鎖緊螺釘松動,使套筒帶動柱塞轉(zhuǎn)動某個角度,一臺電站用柴油發(fā)電機(jī)1缸不工作,通過放松齒圈上的鎖緊螺釘,向增加供油方向轉(zhuǎn)動套筒(帶動柱塞轉(zhuǎn)動)一個適當(dāng)角度后,該缸著火燃燒,轉(zhuǎn)入正常工作。柱塞卡死在套內(nèi),柱塞彈簧折斷,彈簧下座破損或移位,出油閥彈簧折斷等,也會使分泵不供油。
   3.高壓油路漏油:噴油泵和噴油器與高壓油管連接處向外滲漏燃油,高壓油管破裂,都會引起供油減少或不供油。中小型柴油發(fā)電機(jī)每循環(huán)供油量本來就較少,若有滲漏循環(huán)供油量會劇減,甚至無油可供。在檢查柴油發(fā)電機(jī)運轉(zhuǎn)中高壓油路滲漏現(xiàn)象時有發(fā)生,又不被使用人員所重視。
   4.氣門氣密性差:氣門磨損過度或積炭嚴(yán)重時,會造成氣門落座后關(guān)閉不嚴(yán),氣門間蒙過小,在關(guān)閉狀態(tài)時可能處于開啟位置。有上述情況存在時,噴入燃燒室內(nèi)的柴油便會同氣體竄出機(jī)外,不參加燃燒。
   5.氣缸過度磨損:氣缸磨損超過極限值后,氣缸內(nèi)的空氣泄漏量增多,氣缸壓力降低,不易引發(fā)著火,同時柴油有跑損,促使燃燒不良。有的柴油發(fā)電機(jī)拉缸后經(jīng)過簡單處理又進(jìn)行工作,就容易引起缺缸現(xiàn)象。

   某型號高壓共軌、增壓中冷的直列四缸柴油發(fā)電機(jī)在正常運轉(zhuǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有異響、冒黑煙、動力降低等現(xiàn)象,經(jīng)過惠州發(fā)電機(jī)修理人員檢測,判斷為第一缸缺缸現(xiàn)象,且此故障率已有多例,嚴(yán)重影響到終端客戶的使用,缺缸問題究其原因,主要可分為以下幾點:柴油發(fā)電機(jī)線束與其他零件的連接處或線束、ECU本身出現(xiàn)問題。
   柴油發(fā)電機(jī)燃油系統(tǒng)本身出現(xiàn)問題,柴油發(fā)電機(jī)內(nèi)部的活塞、連桿或氣門等零件出現(xiàn)的機(jī)械性問題。按照由外而內(nèi)的、由簡而繁排查順序,首先對燃油系統(tǒng)與線束及ECU的連接處進(jìn)行排查。在重新更換ECU后,問題并未得到解決或改善,進(jìn)一步在雨新更換發(fā)電機(jī)線束后,發(fā)現(xiàn)缺缸問題得到解決。因此首先可以排除第2/3條原因。但是在更換線束后,繼續(xù)進(jìn)行試驗時又出現(xiàn)缺缸問題,因此需對發(fā)電機(jī)線束本身或者發(fā)電機(jī)線束的連接處進(jìn)行排查。按照之前的采用更換零件的方法進(jìn)行排查后,可以確定是發(fā)電機(jī)線束與噴油器連接處有接觸不良的問題,此原因可能是發(fā)電機(jī)缺缸的根本原因。而通過對比其他使用相同的線束接插件、噴油器的柴油發(fā)電機(jī),發(fā)現(xiàn)其他產(chǎn)品的缺缸故障率在合格范圍內(nèi)。同時對線束接插件、噴油器本身講行檢驗,發(fā)現(xiàn)零件本身也無問題。
   鑒于此情況,考慮到可能原因是在柴油發(fā)電機(jī)線束與噴油器連接后,在使用過程中出現(xiàn)了接觸不良的現(xiàn)象,而最大的影咱原因懷疑就是噴油器處的振動太大,導(dǎo)致連接處松脫而出現(xiàn)接觸不良的現(xiàn)象。因此,現(xiàn)需對正常運行情況時噴油器與線束連接處進(jìn)行振動試驗檢測。